实干出实绩丨焦家金矿:小改小革里的“大账本”
发布时间:2026-06-04 17:04 浏览量:2
实干出实绩,提质进行时。2026年以来,山东黄金集团各企业扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育,以管理创新和技术革新为抓手,聚焦生产一线,狠抓提质增效,以实干实绩助力企业改革发展跑出加速度。
一次小的革新,生出安全的保障与效率的提升;无数次的积累,生出成本的下降与效益的增长。山东黄金集团焦家金矿从“一”入手,用一把自制工具、一块耐磨钢板、一个简单套圈,一个不足百元的隔离模块,化繁为简、聚沙成塔、集腋成裘,在不起眼的“小改小革”中,书写着降本增效的“大账本”。
一把工具,四个人变成一个人
10#皮带下调心托辊的更换,曾是一道“老大难”。四名职工围在一起,拆一个托辊要五分钟。
维修车间里,焊花闪烁,锤声叮当。维修人员结合托辊安装结构与现场作业空间特点,自主研发制作专用检修工具。70×70×170×90mm的整体尺寸,结构简洁、坚固耐用、操作便捷。新式工具有效减轻一线员工劳动强度,精简了作业人员配置,压缩了设备检修时长,真正实现降人力、提效率、除隐患、保安全的多重成效。
现在,一个人、一分钟,轻松搞定。
一块钢板,十小时变成两小时
HP500圆锥破碎机主机架护板经过长期运行后磨损严重,需要整块更换来保障生产运行。三名维修工忙活近十个小时,设备停转,备件消耗大、维修费用高,而且拆装工序繁琐、作业周期漫长,成本“哗哗”外流。
“看着那些还没坏的部分被扔掉,心疼。”破碎维修班聚焦备件浪费,开启“降本”模式。
班组结合破碎机腔体实际尺寸,提前预制厚度16mm、高度400mm NM500高强度耐磨钢板,哪坏补哪。当护板出现局部磨损后,直接将预制耐磨板焊接修补于受损部位。优化后检修流程简捷高效,设备停机时间从半天压缩到一顿饭的功夫,备件消耗大幅下降。
还是三个人,两小时搞定。一块耐磨板,焊出的是矿山人“过日子”的精打细算。
一个“套圈”,三天变成一天
二期浮选泡沫泵槽年久老化,更换整个泵槽,工程量大、周期长、成本高。
维修班另辟蹊径,创新“套圈式”加固泵槽,在不拆除原有泵槽的基础上,于外部整体焊接一圈新漏斗结构,形成内外双层防护,并均匀浇筑混凝土,实现结构补强、密封防腐双重效果。同时,他们把连接方式改为“可伸缩式”,彻底解决了更换闸板阀时尺寸不匹配、安装困难、耗时费力等问题,大幅提升设备检修效率与现场作业便捷性,有效保障了浮选系统稳定运行。
一个“套圈”,三天工期压缩成一天,浮选系统稳定运行有了保障。工友们赞叹:“这活干得聪明。”
一个模块,百元解决万元难题
新主井液压站恒减速模拟量控制板精度偏差,导致1MPa以下压力变化无法被PLC识别,残压信号“丢失”。
技术人员没有急着要预算,而是坐下来分析,发现问题出在控制板的精度偏差上。于是,在压力变送器与控制板之间,加装了一个模拟量隔离模块,把信号一分为二,一路供控制板用于设备控制,另一路直接输给PLC用于数据采集。分流设计绕过了控制板精度缺陷,确保PLC获取准确压力信号。
一个模拟量隔离模块,花费不足百元,彻底解决了提升机操作台残压不显示的顽疾,避免了高额设备投入,实现安全与经济效益双赢。
从一把工具到一套方法,从一块钢板到一种精神,从“一个人的巧思”到“一群人的习惯”,当千千万万个这样的“一”在每一个岗位、每一道工序上生根发芽,便生出矿山高质量发展的万千气象和蓬勃生机。